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引風(fēng)機O型圈老化漏油,然后鍋爐就MFT了
優(yōu)質(zhì)內(nèi)容 來源:O型圈 作者:旭麗橡塑 發(fā)布時間:2020-08-10 13:30:08 閱讀次數(shù): 收藏數(shù):13 分享:44
今天小編給大J分享一個事件,是關(guān)于引風(fēng)機O型圈老化漏油的事情,在2019年6月8日的時候,引風(fēng)機控制油發(fā)生了異常,導(dǎo)致了引風(fēng)機動葉停電,具體事件,下面小編一一講解!
一、事件來源
2019年6月8日,機組負荷178MW,1A、1D、1E制粉系統(tǒng)運行,總煤量81t/h,總風(fēng)量692t/h,爐膛負壓-92Pa,機組協(xié)調(diào)方式。引風(fēng)機電流266A,動葉29.8%,潤滑油壓0.37Mpa,控制油壓3.89Mpa,A潤滑油泵運行,B潤滑油泵備用。
14:25.運行值班員監(jiān)盤發(fā)現(xiàn)引風(fēng)機控制油壓力降至0.03Mpa,備用泵聯(lián)啟。值班員立即安排巡檢就地檢查,聯(lián)系檢修部設(shè)備專責(zé),回復(fù):引風(fēng)機控制油管與軟管連接處接頭漏油,匯報值長。通知檢修盡快處理漏點,并做好加油準(zhǔn)備。
14:29.檢修人員到達現(xiàn)場,對漏油部位進行復(fù)緊,并安排人員取油對油箱進行補油,復(fù)緊后,漏油現(xiàn)象未明顯減小,未能達到處理效果。
14:34.引風(fēng)機油箱發(fā)“油位低”報警,引風(fēng)機控制油壓擺動并逐步下降,安排巡檢就地檢查引風(fēng)機動葉開度,并將引風(fēng)機動葉停電。
圖1 引風(fēng)機控制油壓與引風(fēng)機動葉開度曲線
解除機組協(xié)調(diào),引風(fēng)機電流由265A不斷降低,爐膛負壓不斷增長,Z大增至2263Pa。迅速降低機組負荷,投入A層、D層油槍,關(guān)小送風(fēng)機動葉,油泵停運,現(xiàn)場持續(xù)補油。通知檢修處理油管漏點。
06月08日15:03.機組負荷45MW,爐膛負壓1560Pa,鍋爐報警S出“失去全部火焰”,鍋爐MFT,機、爐、電聯(lián)鎖保護動作正常,機組停。
圖2 前后爐膛壓力歷史曲線
圖3 主汽壓力、主汽溫度歷史曲線
06月08日15:15.啟動電動給水泵,開高旁,為軸封提供用汽。
06月08日15:24.1號引風(fēng)機停運,油站停運,拆解控制油進口管接頭發(fā)現(xiàn)內(nèi)部O形圈老化斷裂,密封失效。
圖4 損壞的O形密封圈
06月08日15:53.破壞真空,退出軸封,關(guān)閉所有疏水門。
06月08日15:54.檢修人員將引風(fēng)機油管漏點更換新O形圈并補油至正常油位。啟動油站,檢查潤滑油壓、控制油壓正常,無滲、漏油點;油箱加油完成,控制油壓逐步恢復(fù)正常。立即調(diào)整引風(fēng)機動葉,執(zhí)行機構(gòu)動作正常,但實際指示動作較小。
圖5 1號引風(fēng)機控制油壓力、電流、動葉等曲線
進入引風(fēng)機內(nèi)部檢查,發(fā)現(xiàn)葉執(zhí)行機構(gòu)連桿變形,需更換連桿,17:34.連桿更換完成。調(diào)試動葉開關(guān)正常。
06月08日23:57.啟動1號爐風(fēng)煙系統(tǒng)。
06月09日00:34.機組點火。本次機組啟動屬于G熱態(tài)啟動,在全廠機組全停且啟動鍋爐參數(shù)不能滿足汽輪機軸封供汽參數(shù)要求的情況下,只能完全靠鍋爐自產(chǎn)汽提供軸封用汽,為了達到汽輪機軸封用汽參數(shù)要求,鍋爐從點火到軸封供汽耗時較長。
06月09日05:35. 汽輪機沖轉(zhuǎn),受機組跳閘后沒有備用輔汽的影響,汽輪機軸封用汽完全靠鍋爐余壓供汽,隨著鍋爐余壓的降低,高壓缸前后軸封供汽參數(shù)出現(xiàn)與缸溫不匹配問題,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子局部受冷彎曲,汽輪機沖轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速升速至1500rpm,#3軸振大,降速至500rpm,報DEH轉(zhuǎn)速故障跳閘;
06:17 重新掛閘沖轉(zhuǎn)至1100rpm,#3軸振Z大200um,打閘;
06:53 汽輪機轉(zhuǎn)速到零,投入盤車。
06月09日10:03 汽輪機沖轉(zhuǎn),沖轉(zhuǎn)過程中振動Z大為#2軸承振動:X向162um,Y向99um;
10:14 定速3000rpm。
06月09日13:02并網(wǎng)。
二、原因分析
引風(fēng)機控制油進口管路接頭內(nèi)部O形圈老化,且長時間受高溫高壓的侵蝕導(dǎo)致?lián)p壞斷裂、密封失效,從而造成油管漏油,油箱油位快速下降,油泵不能正常吸入油,控制油壓快速下降,引風(fēng)機動葉快速關(guān)小,爐膛冒正壓過大,鍋爐燃燒惡化,失去全部火焰保護動作,鍋爐MFT。
三、暴露問題
?、俟ぷ魅藛T對單系列輔機設(shè)備重要性重視不夠,設(shè)備日常檢查不嚴(yán)。
?、跈z修列項不全,未能將控制油管接頭“O”型圈檢查列入定期檢修內(nèi)容。
?、蹤z修部對設(shè)備維護管理不到位,對所屬設(shè)備維護不細致,未能發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常。
?、苓\行部對機組主要輔機設(shè)備故障事故預(yù)想不充分。
?、菀L(fēng)機油站兩臺泵共用一個管路,當(dāng)油管發(fā)生故障時不能切除。
四、防范措施
①加強日常設(shè)備的巡檢管理,尤其是高溫、高壓和振動大區(qū)域的設(shè)備巡檢,確保及時發(fā)現(xiàn)隱患并處理。
?、诩訌娫O(shè)備檢修的計劃管理,對重要設(shè)備的檢修項目計劃做好審核把關(guān)。
?、奂訌娺\行人員技能培訓(xùn),做好主要輔機事故預(yù)想,提高反事故能力。
?、芗訌姍z修質(zhì)量驗收管理,進一步規(guī)范和優(yōu)化檢修質(zhì)量,并嚴(yán)格按照工藝要求進行檢修,發(fā)現(xiàn)檢修質(zhì)量隱患及時消除。
?、莞鶕?jù)機組已投產(chǎn)四年的情況,檢修部對機組設(shè)備在用膠圈進行普查,分批更換。
?、迣θ箫L(fēng)機油站進行技改,對油泵溢油閥、截止閥、油管增加雙路通道,提高設(shè)備可靠性。
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